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2024-05-03
旧气压式注塑机电气控制原理系统流程图[align=center]
旧气压式注塑机的气路控制系统图[/align] 根据该机的气路控制系统可以分析到:打开气压开关,压缩空气通过虑水干燥器,压缩空气分别经过标示“1”、标示“2”减压阀进行两部份的工作。①.第一部份: 标示“3”:当2位5通气压电磁单控阀得电时,A点经过调压阀通气,使开(合)模气缸导杆向上进行合模动作;当断电时,B点通气其动作向下进行开模动作。标示“6”:当2位5通气压电磁单控阀得电时,A点经过调压阀通气,使加料气缸导杆向前进行加料动作;当断电时,B点通气其动作向后停止加料动作。②.第二部份:标示“4”:当2位5通气压电磁单控阀得电时,A点经过调压阀通气,使射进(退)气缸导杆向下进行射进(射胶)动作;当断电时,B点通气其动作向下进行射退动作。标示“5”:当2位5通气压电磁双控阀B点得电时,经过调压阀通气,使滑进(退)气缸导杆向前进行滑进动作;当A得电时,A点通气使其动作向后进行滑退动作。 三.编制旧气压式注塑机安全实用的控制程序: 1.确定I/O点、PLC、触摸屏的型号配置: ⑴.系统地了解了全机的工作过程与控制原理后,为编写该机PLC的控制程序提供了实用的理论依据。 ⑵.由上(表4-1)可以得出:要求的输入点12个、输出点6个全部的I/O点共18个点,由于三菱FXN系列的性价比较高,而选用FXS系列的性价比较底,查阅《FX1S系列微型可编程控制器使用手册》,FX1S的功能已能满足该机程序的编制,购进20个点的PLC输入点刚好够了,因FX1S-20MR的PLC的输入点只有13个,考虑到以后维修或添加别的功能等,所以选用三菱FX1S-30MR的PLC。接上该机全部的输入点还能剩下4个,这4个点还可以留做以后备用。 (3).由该机电气控制原理系统流程(见图2-1)可以看出:根据生产状况需要经常调整的有3个时间的设定及1个计数的显示,考虑到所有按扭、开关须在控制电箱的面板上控制,所以选用画面为:“240×80 点”液晶,有效显示尺寸:117×42 mm(3″型)的三菱触摸屏GOT930-BWD-C作为人机界面,以方便车间工人的调机与操作。 2.PLC控制系统程的程序设计: ⑴.根据合理配置PLC的输入与输出点,为编写好程序作更进一步的按排,该机PLC的I/O系统配置如下,(需要说明的是:①.启动按扭与自动按扭串联后接入X2点。②.安全光栅与非常停止脚踏开关并联后接入X5点。③.Y10为DU内电池缺电在PLC的输出点的显示,方便维修人员以后的检修)。[align=center]
旧气压式注塑机的PLC FX1S-30MR I/O系统配置图[/align] ⑵. 根据得出该机各个工作过程是:在各输入信号及各时间控制的先后作用下;按照各自工况运行的顺序,各执行机构自动有序地依次工作。如按照该机的中间继电器的控制线路来编制PLC控制梯形图,即繁琐复杂、又给PLC的程序编制带来一定的难度,所以对该机PLC控制系统选用SFC(顺序功能图)的程序设计方法,可以很容易编制程序,达到合理安全的控制目的。在查阅《图形操作终端GOT-F900操作手册》时发现:因T、C可以选择当前值、设定值,而数据寄存器只能选则现在值。故在编制PLC程序时,未选用D、V、Z作为T、C的间接数据寄存器,该机PLC顺序控制系统图,状态转移的描述文字如下: 当通电后按动运行准备按扭X0,X0为“1”时,S0自锁(即SET S0)。 ①. 当信号转移到S0(即STL S0)时,需要处理的相关信号有:首先运行指示灯Y5为“1”灯亮,选择手动X1或自动X2。 A).当选择手动模式时, X1为“1”;X2就断开为“0”,在Y3为“0”断电的情况下:a).若选择手动滑进转换开关X3为“1”时;Y0为“1” 得电后模板向前滑进。a).若选择手动合模转换开[align=center]
旧气压式注塑机的PLC顺序控制系统图[/align] 号转移到S22;在移的同时,一旦X5为“1”,则信号转移到⑥S24。 ④.当信号转移到S22(即STL S22)时,需要处理的相关信号有:Y2为“1”并得电自锁,Y4为“1”,同时T1开始计时,当到达加料行程X12时,Y4断电;当软触点T1为“1”时,则信号转移到S23。 ⑤.当信号转移到S23(即STL S23)时,需要处理的相关信号有:Y2复位断电,T2开始计时,当软触点T2为“1”时,C18开始计数一次;同时信号转移到S24。 ⑥.当信号转移到S24(即STL S24)时,需要处理的相关信号有:Y1复位断电,当X13、X4均为“1”时,则信号转移到S25。 ⑦.当信号转移到S25(即STL S25)时,需要处理的相关信号有:T3开始计时,当软触点T3为“1”时,则信号转移到S26。 ⑧.当信号转移到S26(即STL S26)时,需要处理的相关信号有:Y3为“1”,等待X2起动,当X2“1”时,则信号转移到S0,顺序控制程序完成,返回(RET)主程序,完成一个工作周期。 3.PLC控制系统程序的梯形图:(程序见PLC “气压注塑”程序包)。
旧气压式注塑机的PLC顺序控制梯形图[align=center][/align] 4.触摸屏的画面及程序设计: 因考滤到操作人员有时不小心会有误操作的现象,为了人机更加安全,未把所有的转换开关设为触摸键代替,故触摸屏的显示画面只有5个画面。(项关的程序设计见:“气压式注塑机触摸屏DU程序.dup包”) “0”号画面有:当前显示画面有三个时间:合模时间T0、射胶时间T1、制品冷却成型时间T2; 设有一个产品计数画面。在FX-PCS-DU-WIN-C触摸屏设计软件中设置三个时间的值均设为当前值显示,其中合模时间T0、射胶时间T1,当前值的上限设定均为9.9秒; 下限设定均为0.0秒, 冷却时间T2当前值显示的上限设定为99.9秒; 下限设定为0.0秒, 产品计数当前值显示的上限设定为9999个; 下限设定为0个,当显示值到了9999个时归零,触摸该项目的“设置”键或“转换”键就打开与之对应的设定画面。 “1” 号画面有:合模时间T0设定值画面,上限设定为9.9秒;下限设定为0.0秒,按“返回”键可返回到“0”号画面。 “2” 号画面有:设定射胶时间T1值画面,上限设定为9.9秒;下限设定为0.0秒,按“返回”键可返回到“0”号画面。 “3” 号画面有:设定冷却时间T2值画面,上限设定为99.9秒;下限设定为0.0秒,按“返回”键可返回到“0”号画面。 “4” 号画面有:设定产品清零画面,产品计数为当前值显示,其上限设定为9999个; 下限设定为0个,按“产品清零键”就清出产品个数;按“返回”键可返回到“0”号画面。 5.PLC及触摸屏的接线、连机、调试: 1). PLC及触摸屏的程序设计好后,根据PLC I/O系统配置(见图5-1)及该机的外围接线图(见图10-1) 对整机进行接线。 2).检查接线正确无误后,先打开电源,把编程数据信号线与PLC的数据接口相连,将写好的程序从PC机输入到PLC;后将数据信号线RS232C与DU的数据接口相连,将写好的程序从PC机输入到DU中。 外围接线图
3).将PLC与触摸屏用RS232C数据信号线相连,经调试检查,显示当前画面正常、 显示各设定画面正常、PLC程序运行正常,唯一的是触模屏GOT930-BWD-C的画面长时间背景灯不熄灭,在DU上怎样调整关灯时间也没有用,查阅图《形操作终端GOT-F900操作手册》时才发现,原来辅助继电器M+0至M+7有特殊的用途,其中M+2,ON 时,可使显示画面的背景灯在指定的时间后关灯;而M+6,0N 时,表示DU电池不足,为了使设计更加完美,于是在PLC顺序控制梯形图后舔加上两行程序。 为了防止车间操作人员打开DU上的主菜单,不小心删掉DU中的程序,所以把4个主菜单调用键设为对角,另两个对角的调用键不选用,这样一来就可以防止操作人员轻易打开DU上的主菜单,较好地保障了自己的劳动成果。 调试完毕,该机经试运行了三天,运行稳定、控制精准、生产的品质较好,未发现有异常状况,给这次技改开了一个良好的开头,得到了上级部门主管的称赞。 四.结束语: 该机唯一的缺陷是:没有顶针装置及稍厚一点的模具不能在上面安装使用。若增加上顶针装置,就可以减轻些工人的劳动强度;若再适当地修改一下定模板的高度,无疑会扩展该机的使有范围,稍厚一点的模具也能在上面安装使用。 在撰写该文的过程中,经我在网上搜寻国内各品牌注塑机的生产厂家,生产的都是油压型的立式注塑机,最小的机型,油压马达也是380V 5.5KW,油压型的注塑机都有一个共性:就是在生产过程中,只要一开机,油压马达就得连续地运转,而在产品冷却;产品取拿时无需动能,造成能源浪费。这种节能型的气压式小型注塑机在国内的研发及生产还是一片空白,特别是在我国努力构建和谐社会、崇尚资源节约、降耗减排的今天,更值得在塑胶小制品行业大力推广这种由管网集中供气,噪音小,既节能又环保的小型注塑机器。



